球磨机饱磨问题如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 00:09:44
我们厂的磨机是1.80*7m的球磨机,是原水泥厂留下来的。以前里面加入60%的石灰石,钙含量在50%左右,产量一直在8吨/小时左右,最近进了一批原料,是建筑用石,里面二氧化硅含量在72%左右,三氧化二铝含量在12%左右。建筑用石掺了40%,然后磨机出现饱磨情况,开仓一看球锻上粘附着大量粉尘,现在产量降到4吨/小时,还是容易出现保磨情况。而且现在细度也降低了,在2.5~3.8之间,以前是在4.8~6.0之间。请问各位有经验的大哥们,这个问题该如何解决呢?能否在继续使用这种石头的情况下,找到一个有效的办法?

“饱磨”又称“满磨”或“闷磨”,是球磨机操作过程中常见的一种不正常现象。“饱磨”的征兆:程度轻者磨音由清晰转为低沉,磨尾出料量减少,中卸烘干磨的进出口风压增大;程度来得时磨音消失,主电动机电流降为正常值的70%左右,磨尾出料量大减;程度特重者磨头返料,磨尾不出料,拔气筒出口连一点气都没有。

解决方法/步骤
饱磨产生的直接原因是进、出料失去平衡,磨机内存料量过多导致,间接原因有以下几种:
1、喂料量过多或入磨物料粒度变大、硬度变大,没有及时降低喂料,大量没有破碎的孰料夹在隔仓板蓖缝中,隔仓板堵塞,使物料不能及时排出;
2、入磨物料水份过大,且通风不良,不能将水蒸汽和细料及时带出球磨机外,使物料因湿度大而粘附于钢球的衬板表面,降低粉磨效率,同时由于湿料增加,使流速减慢,引起排料因难;
3、钢球级配不合理,小球过多、平均球径过小或填充率过低,导致粉磨作用降低;
4、回料量太多,而喂料量未减少,引起堵塞;
5、隔仓板或蓖缝被杂物堵塞,蓖孔变小引起饱磨。

针对球磨机饱磨的原因,采取相对的饱磨处理方法,具体方法如下:
1、减少喂料量,如果效果不明显,就需要立即停止喂料,使球磨机在少料或无料下运转,以产生较多热量,使水份蒸发,从而减少了粘球和隔仓板堵塞现象;
2、可在停止喂料的情况下,向磨内加助磨物料(生料磨加干煤或生石灰,水泥磨加干矿渣或干炉渣),待磨音接近正常后,喂入少量物料,然后逐步加大喂料量,直到正常喂料。
3、加大球磨机通风,使细物料尽快排出,同时观察主电机电流是否增加,如果电流有所增加,说明饱磨现象已消除,这时可以逐渐增加喂料量。
4、如果以上两种方法无效时,则要停机,打开磨门检查隔仓板和蓖板,查看是否堵塞;
5、注意事项:当球磨机饱磨时,停磨只能做为最后一种手段,因为饱磨时,球磨机负荷变大,一旦在饱磨中停机,有可能导致球磨机不能启动。
6、停机倒磨的方法处理:倒出仓内的球和料,彻底凿下衬板和钢球上的结皮,清除隔仓板篦缝的堵塞物,然后重新配球或装入倒出的球。

注意事项
当球磨机饱磨时,停磨只能做为最后一种手段,因为饱磨时,球磨机负荷变大,一旦在饱磨中停机,有可能导致球磨